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改造空压机降低生料均化电耗曲面丝印机

时间:2022年08月05日

改造空压机降低生料均化电耗

改造空压机降低生料均化电耗 2011年12月09日 来源: 1968年我厂在塔式机立窑生产线中率先采用了空气搅拌生料均化技术,使入窑生料合格率提高到90%以上。但是,六十年代开发空气搅拌生料均化技术时,由于没有专门与空气搅拌库相配套的低压空气压缩机产品,故而只有选用排气压力为78.48×104帕的机型。而实际上空气搅拌库只需要14.72×104~19.62×104帕压力的压缩空气即可正常作业,考虑到空压站至搅拌库之间的输气管路的压力损失,空压机的排气压力在29.43×104~34.34×104帕即可,因此,排气压力可达78.48×104帕的空压机的二级缸实际上并不起增压作用。针对上述情况,近年来压缩机生产厂家已开发出排气压力为34.34×104帕的低压空气压缩机,专供水泥行业空气搅拌库配用。但对于较早采用空气搅拌工艺的水泥厂来讲,全部更新低压的空压机,从资金角度来看是不合算的,而对原机型稍加改造,即可达到既满足气压要求,又增加排气量的目的,从而降低生料均化的工序电耗。改造方案极为简单,费用亦很低。  我厂于1990年8月,将考虑多年的改造方案付诸实施,取得了令人满意的效果,经过一年多的运行实践,证明这一改造是成功的,现介绍如下。  空气搅拌库的规格是φ6.5×10米,300吨/只,其内径为φ6.1米,一般搅拌作业时,每库生料装填量为200吨,库底充气箱面积为22.49米2,按照生料均化所需的单位空气消耗量1.32米3/米2·分计算,搅拌作业需要的压缩空气量为29.68米3/分。原来我们使用3L—10/8和4L—20/8空压机各1台同时供气,以满足搅拌作业对空气量的需求。两台空气压缩机的排气压力均调整设定在34.34×104帕。其运行参数如下:  4L—20/8:一级缸排气压力21.58×104帕;      二级缸排气压力34.34×104帕;      电动机功率130千瓦;       空载电流120安;      实载电流160安。  3L—10/8:一级缸排气压力21.58×104帕;      二级缸排气压力34.34×104帕;      电动机功率75千瓦;      空载电流50安;      实载电流90安。  改造方案是将4L—20/8空压机两级气缸由“串联”改为“并联”,拆除中间水冷却器,从减荷阀至二级缸增设一条Ø200毫米进气管道,一级缸的排气单独设置一条φ140毫米管道直通贮气罐,其它零部件和电动机都不变。改造后这台空压机的运行参数是:  排气量:28.7米3/分;  排气压力:34.34×104帕;  电动机功率:130千瓦;     空载电流:120安;     实载电流:170安。  从上述运行参数对比可以看出,4L—20/8空压机经过改造后,电动机的实载负荷仅升高10安,在130千瓦电机的额定负荷之内,负荷仅增加6.25%,而排气压力为34.34×104帕的条件不变,排气量却可提高40%以上,这无疑可取得节电效果。改造方案实质是挖掘了原来二级缸的潜力。  4L—20/8空压机改造后,搅拌库进行均化作业时,只需要投运这一台空压机就可以了,节省了一台3L—10/8的空压机,每库生料的搅拌时间为2小时,没有改变。均化效果亦无变化。该机用于摆辊机立窑生产线,该线年生料产量为10.4万吨,一次配库合格率为75%,经计算可知:空压机改造后,生料均化工序可获得年节电5.54万千瓦时的效果,以我厂平均电价0.40元/千瓦时折算,价值2.216万元,将一台3L—10/8空压机的运行维修费用(油、水、配件等)一并计算在内,年经济效益约为2.5万元,改造费用为:钢材556千克、电焊条20千克,总计用工(钳工、焊工、杂工)80个工,工料费不超过2000元。

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